7月31日,客戶通過平臺的推薦,在對比多家同類廠家后與我公司取得聯系,我公司根據客戶所提供的信息給予了預估報價后,與客戶敲定安排我公司工程人員前往項目地進行考察。
根據考察情況來看,企業污水處理裝置原有設計為2套裝置并聯運行。一套A/O裝置,處理水量80m3/h,進水COD400mg/L,氨氮140mg/L;另一套EM-BAF裝置,處理水量180m3/h,進水COD200mg/L,氨氮150mg/L。實際已改為A/O+EM-BAF串聯方式運行。
隨著生產裝置負荷與排放標準提高,污水處理難度加大。煤氣化裝置含高濃度煤灰污水,易堵塞設備、填料,需要用A/O法進行預處理。改用串聯工藝后,出水COD、氨氮達到GB31571—2015排放標準,但總氮不能穩定達標。故此需要在進行改造處理,使廢水達到排放標準。
8月3日,客戶抵達我公司廠區。
針對原處理流程中未設缺氧生物段,反硝化功能較弱,無法有效去除硝氮的情況,結合GB31571—2015要求,設計處理污水量為50~180L/h。首先將現有EM-BAF池改造為O/A/O工藝,9級按3-4-2分配給O1-A-O2;后完善混凝沉淀除磷和懸浮物工藝設施;并在填料支架上方增設反沖排泥槽、反沖排泥管、反沖排泥閥;更換池底排泥閥;增加反沖進氣管、反沖進氣閥;增加布水槽、布水管,將各級水流方向由上下折流改為下向上流。通過DCS實現自動化反沖。最終更換池內填料,補充工程菌。增設甲醇投加系統,新增補堿裝置。
采用EM-BAF多級串聯,經過多次對原水的處理分析,通過調整各級反應器的曝氣量,靈活控制兼氧、好氧環境;在各個功能單元分別接種反硝化菌、硝化菌,補充碳源和堿度,實現氨氮、總氮、COD的同步去除。
8月6日,改造工程所需的設備均已定制完成,預計19點由物流師傅運往項目地。
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