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超臨界鍋爐過熱器爆管分析

來源:北京中通恒創檢測技術有限公司   2013年12月24日 11:53  

超臨界鍋爐過熱器爆管分析

內容摘要:介紹一起超臨界直流鍋爐末級過熱器爆管事故,采用宏觀檢查、壁厚測量、蠕脹測量等檢驗檢測方法,分析查找爆管原因,提出相關建議和措施。

     某廠一臺600MW發電機組1950t/h超臨界鍋爐,于2001年9月23日投入使用,2004年4月22日運行中發現該機組給水量突然增加,在九、十層爐前及爐右側確認爐膛有泄漏聲音。4月23日緊急停爐,檢查發現末級過熱器出口高溫段左起第43排前起第20根管爆破。該鍋爐由日本三菱重工業株式會社設計制造,主要技術參數為,zui大允許工作壓力:25.9MPa,設計出口溫度:542℃,zui大連續蒸發量:1950 t/h;補給水處理方式:混床精處理除鹽水;燃燒方式:雙切圓燃燒。

一、爆管基本情況

該鍋爐末級過熱器共44排,每排共30根,爆口位于右側出口高溫段,鍋爐頂棚向上約1米位置,該處管子規格為Φ48.6×7.4mm,材質為SA213-T91。

爆破口沿管子軸向(縱向)開裂,基本展開成平面,管子由于爆管發生扭曲變形;縱向裂口位于迎風面約45o的位置,縱向斷口壁厚減薄,附近管子有明顯脹粗跡象,爆口具體位置及形貌如圖1、圖2所示。

   

            圖1  爆口位置                         圖2 爆口形貌

二、檢驗檢測

為查找過熱器爆管原因,筆者在查看現場爆口形貌及查閱有關技術資料的基礎上,采用壁厚測量、蠕脹測量、射線檢測、化學分析、壁溫測定及微觀檢查等檢驗檢測方法,對末級過熱器進行了檢測分析。

(一)壁厚測量

對發生爆管的相鄰管排進行壁厚測量,實測結果見表1,測點部位見圖3。實測壁厚數值顯示,左起第42排前起第23根至第30根管子減薄明顯。由此可以推測:左起第43排前起第20根管子zui先泄漏處應為向左偏爐后位置,泄漏的蒸汽對著第42排管子吹掃,造成左起第42排前起第23根至第30根管子磨損減薄。

                          表1   左起第42排管子實測壁厚數值                  mm

管子編號

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

8.09

8.08

7.92

8.15

8.16

8.01

7.91

7.43

6.91

6.00

6.34

B

7.69

7.81

7.64

7.25

6.89

5.81

5.09

6.53

7.01

3.31

3.03

C

9.22

9.17

9.07

9.15

9.14

9.31

9.38

9.37

8.86

7.45

6.79

備注:1、*行序號20表示前起第20根管子,*列序號A表示測點位于示意圖中A處位置,依此類推;

2、A處及B處管子公稱壁厚均為7.4mm,C處管子公稱壁厚為8.2mm

 

圖3  壁厚測量部位示意圖                  圖4  脹粗測量部位示意圖

(二)蠕脹測量

對末級過熱器出口管段進行蠕脹測量,測量結果見表2,測量部位見圖4。從表2看,左起第35排至第44排前起第20根管子T91材質管段有脹粗跡象,其中左起第41排、第42排前起第20根管子明顯脹粗,蠕脹率超過了合金鋼管子脹粗2.5%的換管標準。

                           表2 前起第20根管子外徑測量數值                     mm

管排編號

1

5

10

15

20

25

30

35

40

41

42

44

A

48.80

48.74

48.76

48.66

48.76

48.66

48.66

48.68

49.06

49.22

49.78

48.88

B

48.66

48.70

48.72

48.68

48.74

48.84

48.62

48.94

49.12

49.52

50.56

48.78

變形(mm)

0.20

.0.14

0.16

0.08

0.16

0.24

0.06

0.34

0.52

1.92

1.96

0.28

蠕變%

0.4

0.29

0.33

0.04

0.33

0.49

0.12

0.70

1.07

3.95

4.03

0.58

備注:1、*行序號1表示左起第1排(前起第20根管子),*列序號A表示游標卡尺置于示意圖中A向位置,依此類推;

2、管子公稱壁厚外徑為48.6mm

(三)射線檢測

為檢查彎頭內部是否沉積異物,對末級過熱器管排前起第19根與第20根間彎頭進行射線檢測,檢測結果見圖5,檢測位置見圖6。從圖5可見,除左起第31排前起第19根與第20根間彎頭內部沒有異物外,其他管排均有異物沉積,其中左起第40排異物zui多,堵塞率高達89%。

圖5  前起第19根與第20根間彎頭內部異物沉積堵塞率曲線圖

備注:橫坐標#1表示前起第1排管,縱坐標20表示彎頭內部異物沉積堵塞率為20%,依此類推。

 

圖6  RT檢測部位及異物沉積部位示意圖             圖7 彎頭內部沉積物相片

 

(四)化學分析

1、異物成份

從彎頭內部清理出來的沉積物顏色看,異物呈多層分布,下部為褐色,上部為灰色(見圖7)。為查明沉積異物成份,按垢樣分析程序對沉積物進行分析,發現異物主要由氧化皮、絮狀不銹鋼絲和不溶物三部分組成,分析結果見表3。

2、管子化學成份分析

對爆管取樣進行化學成份分析,結果見表4。從表4可見,爆管材質化學成份符合ASMESA213-T91的標準要求。

                             表3 沉積物按垢樣分析                           

序號

種類

灼燒增量

酸不溶物

Fe2O3

CuO

AI2 O3

CaO

MgO

ZnO

P2O5

SO3

1

磁性物

1.98

8.67

84.37

/

1.91

0.27

1.18

4.11

/

/

2

非磁性物

6.59

41.58

47.93

/

1.13

0.26

2.33

11.16

/

/

3

混合物

2.66

34.84

52.48

/

1.51

0.29

2.17

5.53

/

/

                             表4 材質化學成份                              

元素

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

Al

V

Nb

ASME SA213-T91

0.08~0.12

0.20~0.50

0.30~0.60

≤0.020

≤0.010

≤0.40

8.00~9.50

0.85~1.05

≤0.04

0.18~0.25

0.06~0.10

爆口部位

0.09

0.27

0.43

0.012

0.001

0.07

8.39

0.89

0.005

0.19

0.06

正常部位

0.09

0.29

0.45

0.012

0.004

0.05

8.27

0.88

0.013

0.20

0.07

(五)壁溫測定

經查閱爆管前的運行記錄發現,末級過熱器管排前起第20根、21根存在嚴重超溫現象,且右側管排壁溫比左側管排壁溫高,在負荷波動時,壁溫超溫更加嚴重。根據運行記錄數據顯示,左起第43排前起第20根管子壁溫經常超溫,zui高達到635℃,遠超過SA213-T91材料的極限溫度585℃。

(六)微觀檢查

用金相顯微鏡對爆口斷裂邊緣橫斷面進行檢查,發現爆口部位壁厚減薄,爆口端部存在許多細小的微裂紋和孔洞,這些微裂紋和孔洞沿晶分布,具有典型的蠕變損傷特征。對末過前起第20根管子出口管段(爆口標高位置處)進行金相分析,結果表明部分管子存在金相組織劣化現象。

此外,割管檢查還發現,前起第20根過熱器管子內壁存在氧化皮,厚度約為0.2mm;硬度測定結果符合要求。

三、原因分析

據了解,該末級過熱器結構曾經鍋爐制造廠進行改造時,增加了管排受熱面,但未進行水動力的重新分配計算;改造后使得前起第20根管子流程增長了19m(改造前后長度分別為:23.3m和42.3m),彎頭內側曲率半徑變小到29mm。

隨著管子流程增長和彎曲半徑變小,相應地管子彎頭數量和焊口數量增多、彎管內徑變小,造成了過熱蒸汽流動阻力增大、流速變緩、流量減小,這是導致前起第20根至第23根管子管壁容易超溫的根本原因。

由于末級過熱器處于爐膛出口高熱負荷區域,加之運行中存在爐膛熱負荷偏差(右側燃燒溫度比左側高),加劇了末級過熱器右側管排的超溫;而超溫又使得管子內壁容易生成氧化皮,當溫度變化幅度較大時(如:鍋爐的快速啟停),造成了氧化皮的大量脫落,脫落的氧化皮和檢修時不小心帶入的異物在彎管內沉積,使得超溫進一步惡化,并zui終導致末級過熱器出口高溫段左起第43排前起第20根管子過熱、脹粗,直至爆管。

綜上所述,筆者認為爆管原因為:末級過熱器結構設計不合理,運行時燃燒調整不當,造成管子長期過熱,導致蠕變失效而爆破。

四、建議與措施

針對該臺鍋爐存在的問題,建議如下:

首先,對不合理的末級過熱器管排結構進行設計改造,改造方案由原鍋爐設計制造單位或其他有相應資質的單位提供,但方案至少應考慮以下幾點:

1、         驗證結構是否合理,增加水動力和阻力計算;

2、         為減少異物堵塞危險,加大內側管排的彎曲半徑;

3、         為避免蒸汽流動阻力增大,減少前起第20根至第23根管子的長度;

4、         為加強管壁溫度監控,增加管壁溫度測點;

5、         為增強管子耐高溫性能及抗拉強度,提高原有材料設計等級(如:將SA213-T91更換為SA213-TP347H)。

其次,對鍋爐的燃燒進行調整,優化鍋爐燃燒,減小爐膛左右溫差;在鍋爐啟停過程中,盡可能避免采取急速冷卻的方式,適當提高停爐放水的壓力,防止彎管積存水;在鍋爐檢修時,應采取有效措施,防止和減少異物落入管內。

zui后,對超溫的過熱器管進行壽命評估,更換金相組織已嚴重劣化或磨損嚴重的受熱面管。

六、結束語

2005年檢修期間,按鍋爐設計制造單位提供的方案對末級過熱器進行了改造,改造后一直運行到2006年5月鍋爐定期內部檢驗,檢驗時未發現末級過熱器管子脹粗或彎內氧化皮堆積現象。

 

參考文獻:

1、顧克宏,“#3爐3SH爆管原因分析的匯報”, 2004年5月;

2、三菱重工業株式會社,“三級過熱器出口管座不合適改造建議書”,2004年10月;

3、華陽電業有限公司,“CP-1#3電站鍋爐使用登記簿”, 200

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