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西門子840D數控系統主機卡頓十年修復解決;恒稅電氣公司是較早從事工控設備維修單位,目前擁有西門子維修工程師和*維修設備,具有豐富的維修技術和經驗。我們一直專注維修技術的研究,保證不二次損壞機器,不收取任何檢測費用,維修西門子就找專修西門子公司!
西門子840D數控系統主機卡頓十年修復解決;1. 開機后主板能正常工作,BIOS檢測到鍵盤部分,報告鍵盤出錯?
首先看是否鍵盤鎖鎖定,解除鍵盤鎖。如果不是,檢測主板同底板的連線及鍵盤、鼠標是否連接正確。
2. 開機后其他部分工作正常,軟驅的讀盤燈一直常亮軟驅不能使用?
應是軟驅數據線接反。
3. 用7162主板時,鼠標、鍵盤均不能使用?
檢查小辮子,看是否為7162專用,如果不是,請將鍵盤、鼠標反接使用。
4.工控機裝硬盤以前可以啟動,安裝硬盤后發現不能啟動?
請首先檢查硬盤數據線是否接反。
5. 加電后底板上的電源指示燈,亮一下就滅了,無法加電?
首先看是否機箱內有螺絲等異物,導致短路。其次察看有關電源線是否接反,導致對地短路。再次利用替換法,更換電源,看是否電源的問題,更換主板看是否主板的問題。
6. 工控機加電后,電源工作正常,主板沒有任何反映,數控系統在自動運行的過程中,報跟蹤誤差過大引起的急停故障
這一類故障現象是屬于運動狀態問題,實際上是進給伺服系統位置環在運動中出現了問題。位置偏差過大是根據位置環中的位置偏差計數器輸出的,既由來自光電脈沖編碼器反饋的反應工作臺實際運行距離的脈沖與來自數控系統所發的脈沖個數進行比較得出。這個偏差值的大小反映出數控系統要求某個軸運動的距離與軸實際移動的距離之間的差值,為使位置偏差不超出機床各軸要求的形狀為職公差,所以數控系統對這個偏差值的大小進行了設置規定,這個參數值的大小是可以更改的,如果參數丟失或者設置的數值過小,往往造成數控系統跟蹤誤差過大。其常見原因有如下幾點:
1)負載過大,如負載過大,或者夾具夾偏造成的摩擦力或阻力過大,從而造成加在伺服電動機的扭矩過大,使電動機造成了丟步形成了跟蹤誤差過大。
2)編碼器的反饋出現問題,如:編碼器的電纜是否出現了松動,或者用示波器檢查編碼其所反饋回來的脈沖是否正常。
3)伺服驅動器報警或損壞。
4)進給伺服驅動系統強電電壓不穩或者是電源缺相引起。
西門子數控系統報警引起的急停
西門子系統如果報警或者出現故障,PLC檢測到后可以使整個系統處在急停狀態,直到將伺服部分的故障排除,系統才可以復位,如果是因為伺服驅動器報警而出現的急停,有些系統可以通過急停對整個系統進行復位,包括伺服驅動器,可以消除一般的報警。
主軸單元報警引起的急停
主軸單元如果報警或者出現故障,PLC檢測到后可以使整個系統處在急停狀態,直到將主軸部分的故障排除,系統才可以復位,如果是因為主軸驅動器報警而出現的急停,有些系統可以通過急停對整個系統進行復位,包括伺服驅動器,可以消除一般的報警。