產地類別 | 進口 | 產品種類 | 質量式 |
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價格區間 | 1-5千 | 介質分類 | 液體 |
應用領域 | 食品,化工,農業,石油,能源 |
產品簡介
詳細介紹
Emerson艾默生流量計PUK700核心處理器故障
艾默生Emerson質量流量計為液體、氣體和多相流體提供的流量和密度測量,ELITE 科里奧利流量計設計用于提供準確、可重復的流量測量,滿足您挑戰性環境和應用的要求。艾默生Emerson質量流量計可為各種過程介質提供精確的測量,同時壓降極低。Micro Motion質量流量計 ELITE 科里奧利儀表提供*的精確流量和密度測量解決方案,可對液體、氣體或漿液進行精確和重復的質量測量。
質量流量計故障實例分析:
結合質量流量計故障實例分析,解析質量流量計現場使用后精度減低、新配管后質量流量計累積流量與實際量不符、流量指示故障等排查故障方法和經驗,共同提高質量流量計應用水平。
1、質量流量計現場使用后精度降低
①某裝置中,采用了20多臺質量流量計。其精度按儀表制造廠的樣本顯示應達0.15%,可是現場測試結果均在0.3%以下故障檢查、分析:經計算,選型無誤,且都滿灌,現場檢查發現,安裝存在問題:a、質量流量計安裝在泵的附近,泵啟動后較大的振動必將干擾流量計的正常工作。b、流量計的儀表支撐柱普遍較細,有些質量流量計的支撐架一邊只有一個。當管道應力傳輸至儀表安裝段時,其支撐件不足以抵御管道應力,將降低質量流量計的測量精度。c、質量流量計的支撐件連在一起。當其中一臺質量流量計受到振動干擾和應力時,將不可避免地傳至其他流量計,并可能產生共振。d、一些垂直安裝的質量流量計固定支撐件不能穩定較重較大口徑的質量流量計本體。管道由于流體通過或管線應力而產生的振動將影響質量流量計正確測量。e、支撐件安裝在流量計的流量管部或連接法蘭處,也可能導致應力產生而干擾流量管振動頻率,造成精度偏差。故障處理:綜上所述,引起質量流量計精度下降的原因是振動的干擾和應力的影響。對此,采取的措施為:a、遠離振動泵3m以上。b、支撐件位置在流量計上、下游15D內,儀表的兩邊分別設置兩個固定的支撐架,以抵御流體流經管道時產生的振動和管道的應力(尤其是當附近有較重的閥門時)。支撐架必須從儀表本體上移開,其直徑足以支撐質量流量計本體和管線的重量,并且隔離振動。c、當垂直管道直徑較大支撐件不易制作時,可將安裝流量計的管道設計成水平形式。d、各個質量流量計的支撐件不可公用或連在一起,必須分開。e、儀表出口管線高于流量計第2個支撐架后的管線,以產生一個小的背壓,避免虹吸現象。f、對振動過大的地區,應設置減振器或采用其他的減振措施。
②在羧甲基纖維素鈉(CMC)生產的關鍵工藝--堿化反應中,需精確控制各種參加反應化工原料的用量。選用Fisher-Rosemount R型質量流量計測量鹽酸、濃堿及堿化混合液的質量。安裝3套流量計(圖1)。在試車中,發現所測鹽酸與工藝經驗值比對存在一定誤差故障檢查、分析:經檢查,發現試生產時所加鹽酸比正常生產時少,在質量流量計后部截止閥全開的情況下,鹽酸不能*充滿介質,影響了儀表測量。故障處理:稍微關小后部截止閥,重新測試,結果與工藝經驗值相符。正常生產后,全開此截止閥流量計亦工作正常。
2、新配管后質量流量計累積流量與實際量不符在調合裝置生產工藝中,利用MP201泵將TK107立罐中的基礎油加入調合釜BLR201中,科氏力質量流量計FQ201用來累計進人BLR201中的基礎油總量。操作員預先在DCS的FQ201儀表面板上設置需加基礎油的總量,對上次實測累積量清零,并啟動本次計量功能,打開調合釜人口電磁閥V201并啟動基礎油泵MP201,FQ201開始對加人釜內的基礎油計量。當實測累計量達到FQ201中操作員設置的目標量后,DCS內自動送出聯鎖信號關閉調合釜人口電磁閥并停泵。BLR201上安裝了反吹風式液位變送器LI201,用于監測釜內液位,以噸為單位,也為FQ201累計量提供了一個參考值。近期根據生產需要,裝置從一個臥罐TK204,新鋪設一條管線至MP201泵,因此還可利用MP201泵將TK204罐中的基礎油加入到BLR201中,當采用新配管線加料后,利用TK204罐和MP201泵向BLR201輸送8t基礎油時,FQ201累計量達到8t后關閥停泵,BLR201釜上的液位計LI201只顯示5.7t,遠遠低于所需量。
故障檢查、分析:
①由于BLR201釜采用氮氣反吹風法測量液位,因此初懷疑氮氣壓力不夠造成液位儀表顯示偏低。查看公用工程畫面上的氮氣壓力指示值,裝置供氮正常。儀表維修人員確認液位計LI201工作正常。
②用檢尺方法測量液位,表明釜內實際數量遠遠小于8t。
③由于采用的是新管線,懷疑管線處理后仍有殘留的雜渣進人質量流量計中。利用TK107內的基礎油向BLR201補加2.3t后再檢尺,發現質量流量計工作正常。
④由于FQ201是科氏力質量流量計,與被測介質的溫度、密度、壓力、黏度變化無關,因此排除原料密度的略微不同對FQ201的影響。
⑤查看工藝管線,發現TK107至MP201人口采用的是4in管線,從MP201至BLR201采用3in管線,而從TK20至MP201入口之間新鋪設的管線由于空間有限,而采用了2in管線。泵人口管線是2in,而出口管線為3in。在加油過程中,發現泵出口壓力低,原來正常時FQ201的瞬時流量為30t/h,現在降至5t/h。由于新配工藝管線不合理,造成流量過低而形成緩流,無法*充滿質量流量計傳感器部分的U形管,是引起本例故障的主要原因。
⑥在科氏力質量流量計中,需對傳感器管子進行電磁激勵,使其振蕩。當流體流過管子時,在科里奧利力作用下,管子會發生形變,通過測量管子形變而測得流體質量流量。在本例故障中,當被測液體在未充滿管子的情況下緩慢流動時,對傳感器管子造成不平衡振動,因而影響了傳感器的性能和精確度,造成儀表讀數不準.
故障處理:①關小泵出口手閥,增加泵出口壓力,FQ201的瞬時流量由5.7t/h增加到8t/h,但仍然無法滿足FQ201正常工作的條件,因此,采用方法2。②TK204罐內物料用完后,重新在罐底開4in口,并另選路徑鋪設4in管線至泵MP201人口處。重新送料,FQ201工作正常。
3、質量流量計流量指示故障
①原料車間一測量純苯質量流量計無流量指示,屏幕顯示“SENSER ERROR”、“TUBENOT VIBRTING”,而實際卻有純苯流過故障檢查、分析:檢查一次傳感器的各項參數,檢測線圈、勵磁線圈電阻均在規定數值范圍內。檢查溫度傳感信號電阻時發現阻值顯示較高,用手觸摸管道,感覺溫度很高。判斷由于溫度高造成純苯汽化而引起無法測量。故障處理:聯系工藝人員將物料溫度降低到規定范圍后,儀表指示正常。
②合成氨一臺測量液氨的EMERSON質量流量計,工藝送液氨一小時,儀表仍無指示故障檢查、分析:分析故障原因有液氨未沖滿管道、儀表檢測單元有故障、顯示單元有故障三種情況,經檢查工藝條件正常,測量單元*,已起振,但顯示單元有故障。故障處理:更換儀表顯示單元故障消除。
③MEA車間精制塔進料一老式E+H的質量流量計流量無指示,轉換器故障信息為“EPPROM ERROR”故障檢查、分析:檢查轉換器上參數信息,溫度、密度參數顯示均正確。但流量K系數和口徑參數顯示錯誤,對其數據進行更正,但無法存儲到數據存儲器中。判斷故障原因為“EPPROM”數據丟失。故障處理:因該流量計為老式流量計,“EPPROM”置于一次傳感器的電路板中,將電路板打開后,更換了同型號的“EP-PROM”芯片后儀表指示正常。
④苯酐車間渣油流量計送料后無流量顯示故障檢査、分析:該表為斯侖伯杰的質量流量計,從轉換器的輸人端子排測量A、B、C、D、E、F、G、H各點間阻值及絕緣情況,測量結果A-B間電阻值指示大,其他參數均在規定范圍之內。到現場一次表將流量計插頭拔下,測量A、B、C、D、E、F、G、H各點間阻值,測得結果均在規定范圍之內。可以判斷為中間電纜線或流量計插頭有問題。故障處理:將流量計插頭打開進行檢查電纜和插頭情況,打開后發現流量計插頭的A端子與電纜的焊點脫開,重新焊接后開表正常。
⑤丁辛醇裝置質量流量計FQ103開車送料后瞬時流量為零、累積流量沒有變化故障檢査、分析:質量流量計需要介質充滿管道后,才能正常指示,但由于送料管線過長,始終無法充滿管道,造成流量計長時間沒有變化。故障處理:檢查電源正常,儀表*。等待40min后儀表指示正常,流量累積開始變化。
⑥合成氣外送渣油累計量使用質量流量計,儀表工月末清總量后,瞬時量回零,無指示故障檢查、分析:經核實判斷,有可能是按錯了鍵,應按清總量鍵,誤按在了零校準上了,由于在線進行零校準,提升了零點位置,因此指示為零。造成事故的原因主要是新使用此類儀表,儀表工還不熟悉操作。穩妥的辦法是給顯示儀加密,即使按錯鍵,也不會出現此類錯誤。故障處理:聯系工藝停表,對質量流量計進行重新零校準,投運后,指示正常。
⑦乙烯流量計檢定后指示誤差大故障檢查、分析:該表為羅斯蒙特的質量流量計,送流量檢定站檢定后返回。檢定結果表明儀表準確度較高,而且根據以往計量的數據判斷運行一直很準確。此次檢定完畢恢復安裝后計量數據與以往數據相比明顯誤差較大,而工藝條件無變化。因此可以肯定儀表指示有誤差。檢查流量計的各項參數,發現流量系數值、溫度、密度參數均為1.0,顯然參數設置有問題。故障處理:將流量系數值、溫度、密度參數值重新敲人后,儀表指示正常。分析故障原因為,操作人員在調用儀表參數時,誤將流量計參數恢復為“原廠設置”,因此出現上述計量誤差大的情況。 從該故障分析看,質量流量計工作后必須加設密碼保護,防止參數被修改引起計量數據誤差。
⑧苯酚車間的原料純苯計量不準,日原料累計量差7t故障檢查、分析:據原料工反映,苯酚車間的純苯近一段時間計量誤差較大,月盤點結果累計相差200t左右,相當于日計量誤差7t左右。將流量計送到流量檢定中心,送檢結果證明計量表精度在規定范圍之內。該流量計為斯倫伯杰DM100質量流量計,檢查流量計的電源系統、回路接線無錯誤。流量計顯示的溫度、密度均正常。檢查流量計參數設置,發現零點(ZERO)值為0,其他參數(K、C1、C2、D1、D2)均與檢定報告單相符。于是將流量計前后截止閥關閉,對流量計進行零點校正,自動校正無法實現。故障處理:根據以往記錄的零點值采取手動(MAN)方式輸入,儀表瞬時量顯示下降了0.3t/h。由于該表為24h不間斷進行收料,所以日累計量相差達到7t。經過手動輸人零點值后,再未出現類似現象。
⑨甲苯流量計收純苯過程中,儀表無流量指示。屏幕顯示“SENSER ERROR”、“TUBE NOT VIBRTING”,而實際卻有純苯流過故障檢查、分析:檢查一次傳感器的各項參數,檢測線圈、勵磁線圈電阻均在規定數值范圍內。檢查溫度傳感信號電阻發現阻值,元件阻值指示開路,判斷一次溫度傳感器損壞。由于溫度傳感器內置于檢測管壁,無法進行更換。于是決定采取外接溫度傳感器進行補救。故障處理:在質量流量計入口處加一短管,將普通Pt100測溫元件安裝其中。引信號電纜至質量流量計電纜,并將流量計連同短管一起送至流量檢定站進行標定。檢定合格后恢復安裝到現場,開表后運行正常。
⑩空分裝置一臺LZLB-6型質量流量計因雷擊,SWP-ASR600無紙記錄儀指示回*檢查、分析:檢查轉換器正常累計指示,SWP-ASR600無紙記錄儀指示回零,分析可能是由于雷擊,接地不好造成質量流量計輸出板損壞,測量SWP-ASR600R100記錄儀輸入信號為零,確認是由于雷擊,接地不良造成質量流量計輸出板損壞,使記錄儀指示回零。故障處理:更換新的輸出板后,記錄儀指示正常。
質量流量計指示故障,如何判斷為一次傳感器故障還是二次轉換器故障故障檢查、分析:首先從二次轉換器的屏幕顯示故障信息進行判斷,根據信息提示可以初步判定故障原因。如ABB的KF-2500流量計屏幕顯示“TEMPHI”,說明現場溫度高,你可以首先檢查溫度傳感器信號及溫度測量線路。如果確認溫度傳感器、溫度測量線路無問題,則可判定二次轉換器的溫度輸入卡故障。全面的檢查方法是,在二次轉換器的輸人端子處對一次傳感器的各項參數進行測量,并與說明書提供的參數進行比較。如說明書提供“A-B”間電阻為40-50Ω,而實際測的數據也在40-50Ω范圍內,則可判定一次傳感器參數正確。依次對其他參數進行測量。如果每組數據都在規定范圍數據內,則可以確定一次傳感器*。故障處理:根據測得數據進行判斷一次傳感器或二次轉換器故障后,分別進行檢查處理一次線路問題或用備件替換相應故障插頭及部分卡件。
天津佳宇自動化設備有限公司主要經營ABB閥門定位器、西門子SIEMENS閥門定位器、山武AZBIL閥門定位器、FISHER閥門定位器、Emerson質量流量計等產品,我司致力于測量儀器儀表、試驗設備的開發、集成以及國內外眾多品牌的代理銷售工作及產品配套,大量現貨,并承接各類儀器的維修。多年來,公司憑借著良好的信譽和強大的技術實力,在激烈的市場競爭中不斷地發展和完善,成為眾多企業在生產、研發、品質保障等工作中的得力合作伙伴。
Emerson艾默生流量計PUK700核心處理器故障