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安徽酒精一體化污水處理設(shè)備
酒精廢水屬于高濃度有機廢水,其 COD 可達(dá)30000-50000mg/L,某些廢水如糖蜜酒精廢水,COD可達(dá)130000-150000mg/L,其處理流程長,工藝復(fù)雜,處理難度大。今天,我們就簡單分析酒精廢水的特點,并介紹常見的酒精廢水處理工藝。
1.酒精廢水的來源及特點
酒精生產(chǎn)過程的廢水主要來自蒸餾發(fā)酵成熟后排出的酒精糟,生產(chǎn)設(shè)備的洗滌水、沖洗水,以及蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾工藝的冷卻水等。
酒精生產(chǎn)污染物的來源與排放見下圖。酒精生產(chǎn)的廢水排水量大,懸浮物含量高,屬于高濃度有機廢水、廢水偏中酸性。
2. 酒精廢水處理工藝
酒精酒糟廢水在工程設(shè)計中,一般常使用厭氧工藝或厭氧—好氧聯(lián)合工藝。
(1) 厭氧工藝
酒精廢液通過固液分離,分離后的濾渣含水量一般小于70%,再干燥作為飼料銷售,分離后的濾液進(jìn)入冷卻塔,溫度由80℃降低到55℃,再進(jìn)行厭氧處理。經(jīng)沼氣發(fā)酵后的消化液,pH上升,COD和BOD去除率分別達(dá)84%和90%,懸浮物下降到700 mg/L。
(2) 厭氧-好氧聯(lián)合工藝
酒精廢水經(jīng)過一般的厭氧處理后,其消化液的COD仍達(dá)8000 mg/L以上。因此仍需進(jìn)一步處理。目前,一部分酒精廠采用了厭氧一好氧聯(lián)合工藝。下圖為某薯干酒糟廢水處理工藝流程圖。
薯干酒糟含砂量較多,為減少設(shè)備磨損,采用立式離心機除去部分懸浮物。經(jīng)過離心分離后,濾液進(jìn)入沉淀池沉淀一天后進(jìn)入格柵除去大塊雜物,防止立式水泵堵塞。隨后廢水進(jìn)入集水池,內(nèi)設(shè)回流攪拌及泥沙排除管,排除可能沉積的污泥。
污水經(jīng)過冷卻塔水溫降至60℃后,進(jìn)入UASB厭氧池,使有機酸轉(zhuǎn)化為沼氣,把剩余污泥排到污泥中間池。考慮到酒精糟液溫度較高,故采用高溫發(fā)酵,池溫控制在50-55℃。
從厭氧池出來的污水自流到沉淀池,再進(jìn)人中間池,這時污水的溫度仍高達(dá)50~55℃不能直接進(jìn)人曝氣池,需經(jīng)冷卻至35℃以下。污水進(jìn)入曝氣池后,與池中的活性污泥混合,微生物分解污水中有機物,使污水得到凈化。
經(jīng)曝氣池凈化之后,曝氣池的混合液流人沉淀池進(jìn)行固液分離。沉于沉淀池底部的活性污泥用泵提升返回曝氣池頭部,另一部分進(jìn)入污泥中間池。
澄清水從上方溢流進(jìn)入生物過濾池進(jìn)一步凈化,在凈化過程中生物膜新陳代謝,反應(yīng)器停留時間1 h。來自生物過濾池的水過濾后進(jìn)人回用水池。
厭氧池剩余污泥和曝氣池—沉淀池系統(tǒng)剩余污泥均排放至污泥中間池,用泵把污泥送入濃縮池進(jìn)行濃縮,澄清水排入站內(nèi)下水道,濃縮污泥用泵提升送至脫水機進(jìn)行脫水,脫水后的污泥外運作肥料。多余厭氧污泥及活性污泥通過污泥濃縮池濃縮后進(jìn)入帶式壓濾機處理,脫水效果很好。
3. 某酒精廢水工程實例
安徽某酒精廠廢水嚴(yán)重污染著周圍環(huán)境和地下水,為了**其所排放的大量廢水,該工廠采用UASB+SBR工藝處理廢水,并回收濾液中的飼料和生產(chǎn)沼氣。
生產(chǎn)車間的廢水,經(jīng)格柵去除粗大雜物后流人調(diào)節(jié)沉淀池進(jìn)行水質(zhì)、水量調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)池帶有沉淀功能,經(jīng)沉淀處理后出水泵入UASB厭氧反應(yīng)器,產(chǎn)生的沼氣經(jīng)水封、脫硫塔后進(jìn)入貯氣柜貯存,燃燒或終送入用戶。經(jīng)UASB厭氧處理后出水自流入好氧曝氣池,好氧處理選用了SBR工藝,使出水水質(zhì)滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。
安徽酒精一體化污水處理設(shè)備