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新密制革廠一體化污水處理設備
制革廢水組成復雜,濃度高,色度大,并具有一定的毒性,治理難度大,處理后達到一級排放標準是相當困難的。下面,我們來了解一下某制革廠廢水處理案例分析。
1. 項目介紹
浙江某制革廠生產能力為2,000張牛皮/d,生產廢水2/3來自準備工段,主要含蛋白質、脂肪等有機物和硫化物、氧化物等無機鹽,1/3來自鞣制工段,主要含油脂、表面活性劑、染料等有機物和三價鉻鹽等無機物。此外還有少量生活污水。由于該廠地處飛云江上游,地理位置敏感,廢水排放執行GB8978一1996《污水綜合排放標準》新擴改一級排放標準。
設計處理能力為3,000t/d,其中鞣鉻廢液為80t/d。
2.工藝流程
根據廢水水質及處理要求,確定采用氧化溝工藝,如圖1所示,在氧化溝前設置了預沉、調節池、氧化脫硫和氣浮工藝組成的預處理系統,在二沉池后還設置了加藥混凝沉淀工藝,以確保處理水COD達到一級排放標準。
新密制革廠一體化污水處理設備
廢水經旋轉格柵除去毛發等雜物后進入預沉池固液分離,再進入調節池均衡水量水質,池內表面曝氣機還兼有充氧氧化脫硫作用,污水脫硫后經潛污泵提升進氣浮池進一步除去油脂、表面活性劑及懸浮物,出水溢流進氧化溝生物處理,高效曝氣轉刷為微生物生物降解提供必需的氧氣,廢水進二級串聯氧化溝后溢流進二沉池固液分離,沉淀污泥經泵回流進氧化溝維持溝內必需的污泥濃度,剩余污泥返回調節池通過生物絮凝作用提高氣浮的去除效果,同時氣浮不需要加藥,降低了運行成本。二沉池出水進入三級處理,通過混凝沉淀,進一步提高COD的去除率,從而達到設計要求。
3.工藝特點
(1) 鉻單獨回收,使有毒金屬離子不進入廢水處理和污泥系統,并具有回收資源的經濟
價值。
(2) 組合的多功能預處理工藝,氣浮不投加藥劑,降低了運行成本。
(3) 氧化溝由于污泥濃度高,耐沖擊負荷,和其他生物處理工藝相比,具有更高的有機
物去除率,而且處理效果穩定,管理簡便。
4. 主要技術經濟指標
(1) 工程投資預算為300萬元左右。
其中土建工程費用占44%,設備及安裝工程占48%,其他費用占8%。
(2) 運行成本為0.86元/m3廢水
其中噸廢水處理耗電0.7度,電費為0.9元/度,計算噸廢水電費為0.63元,占運行費用的73%;
人工費為0.04元/m3廢水;
藥劑費為0.09元/m3,廢水(投加量50mg/L);
日常維護費為0.10元/m3廢水。
5. 結論
(1) 氧化溝生物處理工藝在制革廢水處理中的應用是成功的。它是好的優點是處理效果好,在本設計實例中,氧化溝進水平均濃度在1,700mg/L時,可確保處理后COD降至150mg/L左右,COD、硫化物、動植物油、色度等可分別達到92.2‰,98.7%、99.0%和85.5%。它的另一特點是采用高效表面機械曝氣機,可以在不中斷運行的情況下,在平臺上維修機械設備,便于維護管理。
(2) 制革廢水預處理中要特別重視污泥問題。在本設計中,利用場地充裕的條件,加大了預沉淀的容積,并配置了完善的排泥系統,保障了氧化溝系統的正常運行。
(3) 制革廢水處理后如必須執行*排放標準,則需要在氧化溝工藝后增加三級處理。投加硫酸鋁或堿式氧化鋁,投加量在30—50mg/L,按氧化溝二沉池出水COD 150mg/L計,則處理后可達100mg/L以下。
(4) 本設計中選用設備均為國內優質產品,這對保障污水處理站的正常運行至關重要。
(5) 下一步計劃將污泥處理改為機械脫水,解決好污泥處置及出路問題。