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液壓系統有氣怎么排除
液壓系統排氣通常指新安裝或新檢修完成后動作時,要排除存在于管道中空氣。
液壓系統中空氣的百存在可能度引起執行機構的爬行,運動精度下降等。
排除的方法通常是把液壓缸的排氣裝置打開,使液壓缸緩慢動作,同時觀察排氣裝置是否有空氣排出,直到沒有空氣為止,版裝上排氣塞,反復1到3次即可。有些液壓缸沒有排氣裝置,那么只要使液壓缸全行動作3到5次即可。也可能在管路權點按頭打開排氣,方法和在液壓裝置上排氣一樣。
液壓系統進入空氣故障排查實例
液壓系統進氣導致的故障一般比較隱蔽,因此在進行故障診斷時,應特別注意查找液壓系統混入空氣的部位。
(1)動臂缸動作緩慢
在檢修1臺ZL50G裝載機時,維修人員更換了該機變量泵出口到多路閥的管路。修復后啟動發動機,操縱先導閥使該機動臂缸動作。起初該動臂缸無動作,約10s后動臂缸開始動作,但是動作緩慢。用秒表測試動臂缸的動作時間,發現動作時間比原來延長了50%?90%,且每次動作的時間都不相等,由此懷疑變量泵有故障。我們使用西德福PPC-PAD數據采集儀對變量泵的補償壓力以及切斷壓力進行測試,均未發現異常。
測試過程中發現動臂缸動作時,前半段行程速度明顯偏慢,后半段行程速度趨于正常。該機工作裝置液壓系統采用負荷傳感變量泵供油,可能是變量泵變量機構動作速度緩慢,導致其響應緩慢。ZL50G裝載機工作裝置液壓系統如圖。
液壓系統有氣怎么排除_液壓系統進入空氣故障排查
拆開變量泵1的負荷傳感管路6(圖中定變量控制閥5到流量控制閥4之間管路),發現從該管口中冒出氣泡。啟動發動機,操縱動臂缸10動作,管口流出的油液不連續,還間斷地噴出油氣混合液。對該管進行約1min排氣,待管口連續、穩定地流出線狀油液后,將管路連接好并試機,裝載機動臂缸動作速度恢復正常。
(2)工作裝置動作緩慢且油溫升高
1臺正在調試的裝載機,當其工作一段時間后,動臂提升及鏟斗收斗動作速度明顯變慢,齒輪泵發出“吱吱"異響,其出油管路高頻振動。測試液壓油溫度,發現已高達100℃。根據齒輪泵異響、油液脈動、發熱現象,初步斷定為齒輪泵內泄或打齒,但是更換齒輪泵后故障現象依然存在。試機時液壓油溫繼續上升,動臂提升及收斗速度逐漸變慢。
分析認為,要排除該故障,必須查找系統的發熱源。裝載機液壓系統異常發熱通常有以下5種原因:一是溢流閥異常開啟,二是液壓泵內泄,三是液壓油散熱器失效,四是執行元件內泄,五是閥口或管路故障造成節流。再次試機時發現液壓油箱油標尺處有大量氣泡。打開液壓油箱上部法蘭蓋,發現液壓油箱內油液中混有大量氣泡,液壓油箱內回油室焊縫開裂。液壓油中混有大量氣泡如圖。
液壓系統有氣怎么排除_液壓系統進入空氣故障排查
進一步分析認為,回油室的作用是使液壓系統回油經濾芯過濾,然后引入液壓油箱內液面底部。回油室焊縫開裂,大量液壓油從回油室頂端裂縫處噴出,形成噴泉效應,將空氣卷入到油液里形成氣泡。含有氣泡的油液被吸入齒輪泵,油液中的氣泡經過齒輪泵壓縮后壓力急劇上升,產生大量熱能,高壓的氣泡在齒輪泵出油口爆破,產生沖擊、振動和噪聲。由于油液中混入空氣,造成液壓油剛度降低、容積效率下降;由于油溫升高,造成液壓系統的泄漏量增加。這兩者共同作用,導致動臂提升及收斗動作緩慢。更換液壓油箱后,故障消除。
(3)鏟斗缸自行伸縮
1臺正在平地的裝載機無法將地面鏟平,被平整的地面出現波浪形,影響作業效率。觀察該機作業過程,發現鏟斗缸活塞桿出現較大幅度的自行伸縮現象,導致鏟斗姿態時刻變化,地面隨之出現起伏。
分析認為,鏟斗缸活塞桿出現較大幅度自行伸縮現象,其原因可能有以下3個方面,一是鏟斗缸有桿腔、無桿腔過載閥內泄漏,二是鏟斗缸內泄漏,三是工作裝置液壓系統進入空氣。拆檢多路閥處的鏟斗缸有桿腔、無桿腔過載閥沒有異常。將鏟斗收到極限位置,拆開鏟斗缸有桿腔膠管,繼續操縱收斗憋壓,有桿腔油口未出現噴油,由此排除鏟斗缸內泄的可能。拆開多路閥到鏟斗缸無桿腔鋼管上的測壓堵頭時,結果此處噴出高壓氣體,沒有液壓油流出,由此判定液壓系統混入了空氣。
排查液壓油箱和工作泵的吸油管路,發現工作泵吸油口膠管的喉箍已松動,怠速時液壓油箱回油未見氣泡,但是發動機高速運轉時,油箱回油氣泡迅速增加。緊固喉箍后,液壓油箱內氣泡逐漸消失,試機后故障消除。
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1.油液中水分進入的途徑
(1)油箱蓋因冷熱交替而使空氣中的水分凝結成水珠落人油中。
(2)冷卻器或熱交換器密封損壞或冷卻管破裂使水漏人油中。
(3)通過液壓缸活塞桿密封不嚴密處進入系統的潮濕
1.油液中水分進入的途徑
(1)油箱蓋因冷熱交替而使空氣中的水分凝結成水珠落人油中。
(2)冷卻器或熱交換器密封損壞或冷卻管破裂使水漏人油中。
(3)通過液壓缸活塞桿密封不嚴密處進入系統的潮濕空氣凝聚成水珠。
(4)用油時帶人的水分以及油液暴露于潮濕環境中與水發生親合作用而吸收的水。
2.油液中混入水分后的危害
(1)油液中混入一定量的水分后,會使液壓油乳化呈白濁狀態。如果液壓油本身的抗乳化能力較差,靜止一段時間后,水分也不能與油分離,使油總處于白濁狀態。這種白濁的乳化油進入液壓系統內部,不僅使液壓閥的元件內部生銹,同時降低其潤滑性能,使零件的磨損加劇,系統的效率降低。
(2)液壓系統內的鐵系金屬生銹后,剝落的鐵銹在液壓系統管道和液壓元件內流動,蔓延擴散下去,將導致整個系統內部生銹,產生更多的剝落鐵銹和氧化物。
(3)水還會與油中的某些添加劑作用產生沉淀和膠質等污染物,加速油的惡化。
(4)水與油中的硫和氯作用產生硫酸和鹽酸,使元件的磨蝕磨損加劇,也加速油液的氧化變質,甚至產生很多油泥。
(5)這些水污染物和氧化生成物,隨即成為進一步氧化的催化劑,最終導致液壓元件堵塞或卡死,引起液壓閥系統動作失靈、配油管堵塞、冷卻器效率降低以及濾油器堵塞等一系列故障。
(6)另外,在低溫時,水凝結成微小冰粒,也容易堵塞控制元件的間隙和死口。