一、概述
廢氣渦輪增壓氣體機性能的好壞,不僅要看氣體機及增壓器自身的性能,還取決于兩者間的匹配是否合理。即使壓氣機和渦輪的設計點效率都很高,但壓氣機或渦輪的運行點不在它們的率區,則增壓器在實際運行中的效率還是不可能高。因此,增壓氣體機要獲得良好的性能指標,關鍵在于解決好增壓器與所體機的匹配問題。雖然當代科學技術的發展已使我們有可能根據發動機的設計參數,應用電子計算機進行理論計算,選取比較合適的增壓匹配方案,但是還是有必要通過試驗驗證所選方案是否合理,有必要通過試驗調整和修改增壓器的某些結構參數,以使發動機在各種工況下的耗氣特性曲線處于壓氣機特性曲線的區,且偏離喘振線。在8300ZLD增壓型氣體機的研制過程中,通過大量的匹配調整試驗,較好地確定了GH210 增壓器與發動機匹配的主要結構參數,使8300ZLD增壓型氣體機達到了較好的性能指標。
二、氣體機和增壓器主要技術參數
8300ZLD增壓型氣體機和GH210增壓器的主要技術參數見表1:
表1 發動機及增壓器的主要技術參數
在整體布置上,渦輪增壓器位于飛輪上方,壓氣機出口通過彎管與中冷器連接,再串連著阻燃閥和節流蝶閥。發動機排氣管與增壓器渦輪箱通過一個膨脹節連接,不需要過渡彎管,保證了氣流的順暢。這樣不僅結構簡單,也有利于提高增壓效率。
三、匹配點參數的估算
天然氣機與增壓器匹配的算法很多,zui終目的是計算出村標定點處增壓的壓力和空氣流量參數。用來選型增壓器并大致確定渦輪機和壓氣機的規格。本試驗中,按照有關文獻介紹的計算方法,根據8300ZLD氣體機的技術參數,對一些參與運算的參數作出經驗估計,求出要求數值。經過計算,獲得的增壓器流量為1.711kg/s,增壓壓力1.754bar,壓比1.818。據此選型增壓器為GH210,并確定了壓氣機和渦輪機方案。對渦輪機和壓氣機進行組合,形成三個GH210整機試驗方案。見表2 GH210試驗整機方案。
表2 GH210試驗整機方案
四、增壓匹配試驗
由于8300ZLD型氣體機主要用作發電機組的動力,因此增壓匹配試驗均按負荷特性進行性能的相對比較,比較的重點是缸溫和氣耗指標。
(一)方案一的試驗
方案一的壓氣機進口當量面積為148cm2,并配置圓弧形葉片擴壓器。渦輪機當量流通面積為61.2cm2。
試驗結果是:發動機功率拉到了標定點,但標定點處的閥后溫度和渦前溫度都是較高,前者>650℃,后者>700℃。過高的熱負荷對于發動機及增壓器是不能承受的,必然降低發動機的可靠性。燃氣熱耗率也高達到11.8MJ/kwh,可見氣耗偏高,超過了設計目標。
(二)方案二的試驗
針對方案一溫度高的問題,采取的措施是:維持壓氣機不變,將渦輪機的當量流通面積減小約15%,即由原來61.2cm2減小至50.6cm2。按照增壓匹配的理論和經驗來講,減小渦輪機的當量流通面積,將提高增壓器轉速并提升增壓壓力,進而降低缸溫和渦前溫度。這是因為增加了過量空氣和掃氣量,且提高了掃氣壓力比。但過分減小渦輪流通面積,將會使渦前壓力升高過多,渦輪過早阻塞。這些理論在柴油機試驗中得到了多次驗證,但在大缸徑的氣體機上試驗的并不多。方案二試驗結果表明,較小通流面積的渦輪機提升了壓氣機后壓力,當然中冷后的壓力也增加了,在標定點處增加了12kpa。缸溫、渦前溫和氣耗率均略有下降。但是,方案二的溫度和氣耗指標仍較高。
(三)方案三的試驗
方案三的壓氣機葉輪進口當量面積做了放大處理,由上面方案的148cm2,增加到158cm2。為拓寬大流量范圍,配置了無葉擴壓器。在理論上,這樣的壓氣機更適合氣體機所要求的大流量低壓比的特點。渦輪機恢復了方案一的狀態。這是因為主案二的效果不比方案一好很多,從前兩方案的分析可見,壓氣機是造成前兩方案不理想的主要原因。方案三的試驗數據見表3:
表3 方案三的負荷特性試驗數據
對表3中數據整理成圖,并同時與前兩方案進行對比。見圖1 三個方案的性能對比
圖1(a) 中冷后壓力對比 圖1(b) 閥座后溫度對比
圖1(c) 渦前溫度對比 圖1(d) 氣耗率對比
圖3 三個方案性能對比
從圖1可明顯看出,方案三較前兩個方案的匹配效果好。盡管增壓壓力沒有方案二的壓力高,但閥座后溫度、渦前溫度和氣耗都大幅下降。渦前溫度約等于660℃左右,降幅達5.42%;氣耗下降了17.9%。基本實現了匹配目標。