資料簡介
氯酚及其衍生物是一類非氧化性殺菌滅藻劑,由于苯酚分子結構中引入了氯原子,其殺菌滅藻能力被提高。這類化合物都不易降解,對水生生物和哺乳動物都有毒害作用,因此污染問題必須引起足夠的重視。
氯酚類藥劑不宜與陽離子藥劑(如季銨鹽等)共用,但與某些陰離子表面活性劑復合使用時,能夠顯著降低它的用量,并提高殺生效果。
有機胺類殺菌劑廣泛地用來控制冷卻水中的微生物,具有殺菌作用強,能殺死大多數微生物,還有相當良好的滲透能力和分散能力,與大多數水質穩定劑和處理劑中的化學藥劑相容,能在較寬的PH值范圍內使用,以及對魚類等的毒性小,易降解,較少的環境污染等優點。其中季銨鹽應用范圍廣并具有典型性。
季銨鹽的突出特點是它能穿透黏泥和污垢,因此特別適用于產生黏泥和在污泥下滋生厭氣菌的滅殺,5-20mg/L的氯化烷基二(DBA)就能有效地控制硫酸鹽還原菌的危害。季銨鹽具有分散能力,在使用過程中發泡,能將殺菌時剝離下來的黏泥分散帶出,在旁濾池中過濾除去或隨排污水而帶出。
常用的非氧化性殺菌滅藻劑有以下幾種:雙氯酚、二氧氰基甲烷、異噻唑啉酮、十二烷基芐基氯化銨(1227,苯扎氯銨、潔爾滅)、十二烷基二溴化銨(苯扎溴銨、新潔爾滅)等。
在水處理工藝中,在反滲透裝置運行中都應根據實際情況做應變處置。在對內蒙古某電廠進行風險評估時,該廠停爐保護僅做熱爐放水處理,按照通常情況是遠遠不夠的,但是認可該對策。當電廠人員詢問是否應該采取成膜等保護措施時指出,對于地處沙漠與干旱地區的該廠來說,由于當地相對濕度常年低于40% ,采取熱爐放水已經能起到良好的停爐保護作用,無需采取更多的停爐保護措施,對于活性炭過濾器來說,只要壓差合乎規定,CODMn去除率不低于30 %,無需更多的維護。
17 什么樣的系統用軟化器合適
軟化器是鈉陽離子交換器的俗稱,它可把水中鈣、鎂離子交換除去,使成為對應的鈉鹽。水中含有鋇、鍶等離子時,也可經過鈉離子交換脫除。因此,下列情況可以對水進行軟化處理,以免除結水垢的困擾。
⑴在水處理系統中原來配置有軟化器時,應盡量利用它作為前置過濾和軟化防垢,例如某熱電廠的熱網補充水和蒸發器的用水是軟化水,該廠原水是河水,限于資金,反滲透預處理較簡單,反滲透器壓差增長快,清洗周期短,出水質量差,為此建議考慮。
①用軟化水作為反滲透器原水可使進水的濁度和污染指數達標,并防止鈣、鎂結垢。
②也可填設微濾裝置。
⑵水的硬度過高,例如≥8 mmol / L(Ca2+、Mg2+),使用一般的阻垢分散技術難以奏效者。
⑶水質較特殊,含鋇、鍶等離子高,或是含硫酸根高(例如:≥ 200 mg / L)或是含氟離子高(例如:≥ 10 mg / L)者。
⑷經技術經濟比較,并經過模擬試驗證明,使用軟化技術優于阻垢處理者。進口阻垢劑通常為8 萬元/ 噸,對于雜質含量不高時,處理費用較高,其防垢效果比軟化為差。
18 為什么系統脫鹽率整體過低
有一個200 m3 / h 的反滲透項目,分成兩套裝置,每套裝置的產水量為100 m3 / h ,設計采用美國海德能公司的低壓高脫鹽率CPA 3 反滲透膜,設計回收率75 %,每套裝置采用8 英寸CPA 3 膜元件108 支,(12:6)× 6 排列,給水含鹽量1000 mg / L,溫度為25 ℃,按照公司的設計軟件的設計計算,在初始投運時,其系統脫鹽率應該在98 % 以上,運行壓力應該不高于1.06 MPa 。
系統實際運行時,運行壓力與設計壓力吻合,但系統脫鹽率不到90 %,工程公司經過與美國海德能公司技術人員的多次討論與原因分析,并且在現場對每一支壓力容器的產水電導率進行了測試,測試結果表明,裝置第一段12 支壓力容器的產水電導率基本一致,裝置第二段6 支壓力容器的產水電導率也基本一致,并且第一段壓力容器的產水電導率均低于第二段壓力容器的產水電導率,符合反滲透產水的一般規律,從而排除了某些壓力容器內存在密封圈泄漏的可能性。
由于現場條件有限,不能進行水質全分析,只有電導率表和pH 試紙,在測量給水電導率和pH 值后發現,電導率值基本與設計水質相符,用pH 試紙測出的pH 值大約為7 — 8 ,從而排除了水質大幅度變化的可能性。經過反復調查發現,工程公司只是對來水進行簡單的預處理后送入反滲透系統,而甲方所提供的來水實際上已經在另一個車間進行了石灰軟化處理,處理后也沒有對水進行pH 值的調節就送到了反滲透的凈化車間。由于工程公司沒有在給水系統中設計安裝pH 表,同時pH 試紙又已經失效,因而沒有能夠發現pH 值已經很高的事實。根據這一調查結果,現場及時采取措施,通過加酸來調節pH 值,在將pH 值調整到設計值后,系統脫鹽率超過了98 % ,問題得到了圓滿解決。
pH 值是水的酸堿度的衡量指標,pH 值變化,會影響到水中各種離子的平衡,尤其是碳酸系統離子的平衡,同時也會影響到氫離子和氫氧根離子的含量,而反滲透膜對各種離子的脫除率是不一樣的,同時其脫除率會受到pH 值的明顯干擾,只有在pH 值介于6 — 8 之間時,其脫除率zui 高,當pH 值過高或者過低時,其脫除率均會大大降低,而石灰軟化處理工藝其pH 值往往都超過10 ,因而導致了本系統脫鹽率的大大降低。
19 反滲透膜元件產水管為什么會破裂
有一個520 m3 / h的反滲透項目,分成4 套裝置,每套裝置的產水量為130 m3 / h ,設計采用美國海德能公司的低壓高脫鹽率CPA3 反滲透膜。設計回收率75 %,每套裝置采用8 英寸CPA3 膜元件144支,(16:8)× 6 排列,給水含鹽量1200mg/L,溫度為25℃,按照公司的設計軟件的設計計算,在初始投運時,其系統脫鹽率應該在98% 以上,運行壓力應該不高于1.1 MPa。
在系統實際運行前的沖洗階段即發現產水流量很大,在系統實際運行時,系統脫鹽率很低,幾乎無脫除效果。工程公司在現場對每一支壓力容器的產水電導率進行了測試,測試結果表明,所有壓力容器的產水電導均很高,并且第一段壓力容器的產水電導率基本與第二段壓力容器的產水電導率相同,因而認為壓力容器內存在密封圈泄漏的可能性。為了確認是否存在密封圈泄漏,現場決定首先拆卸其中一套裝置中的膜元件進行驗證。但隨即發現是,該套裝置中幾乎所有膜元件的中心管(產水管)均出現了碎裂。不言而喻,中心管的碎裂造成了系統的泄漏。膜生產廠家隨即派出技術人員去現場了解情況,并收集代表性樣品送到公司總部進行分析,分析結果表明,中心管的碎裂是由于用戶在安裝時使用了不恰當的潤滑劑,該潤滑劑與由高分子材料制成的膜元件中心管發生了反應,同時由于安裝時的應力作用,造成了膜元件中心管的破裂。
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