1.通過熱電廠試運期間發現由油質污染造成伺服閥卡澀故障的約占40%;由伺服閥本身的結構特性引起的伺服閥振動,導致汽門擺動的約占10%;由磨損引泄漏增大故障的約占10%左右;零偏不穩的約占5%,其它故障約占35%。
2.加強油質管理: 電產DEH系統普遍采用磷 酸 酯 抗燃 油,由于這類油是一種人工合成 的物質,在使用過程中極易劣,化主要表現為污染顆粒度的增加和酸值升高。DEH系統用抗燃油一般要求達到MOOG2級,酸值KOH應小于0.2‰。抗燃油污染顆粒度增加,極易造成伺服閥卡澀,同時,使閥芯的磨損,泄漏增加。通過幾年來對抗燃油的油質分析和處理,發現抗燃油酸值的升高,對伺服閥部件產生腐蝕作用,特別是對伺服閥閥芯及閥套銳邊的腐蝕,這是使伺服閥泄漏增加的主要原因。為此,要定期化驗油質,同時加強油液進貨渠道管理,補油時要使用的濾油設備,在系統中安裝在線運行的再生裝置。
3.加強對伺服閥的管理:由于伺服閥的規格型號較多,要根據機組DEH系統要求,選用合適的伺服閥,盡量選用原機組中同規格型號的伺服閥;伺服閥在工作一定時間后,要定期利用試驗設備進行檢測,普通的沖洗臺盡管也可以沖洗堵塞的伺服閥,但不能對伺服閥的性能進行定量的分析,不能判斷伺服閥的性能指標是否能滿足運行要求,也不能解決伺服閥的其它故障,通過的試驗設備對伺服閥的性能參數的調整及清洗,使伺服閥始終處于*工作狀態,防止伺服閥突發事故,不但可以延長伺服閥的使用壽命,還可防患于未然。
4.改善伺服閥的工作環境:通過對故障閥的使用現場所作的調查,發現有些電廠伺服閥工作處的環境溫度高達60℃以上,伺服閥長期在高溫下工作,對力矩馬達的工作特性有較大影響,直接影響伺服閥的特性。
5.嚴禁使用與抗燃油不相符的材質,經調研及對伺服閥的檢測,發現有些電廠伺服閥使用丁晴橡膠密封件,不但引起伺服閥泄漏,同時使抗燃液變質;再如,某電廠DEH系統中蓄能器使用丁晴橡膠囊,同樣造成抗燃液變質。
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