煙氣在線監(jiān)測現(xiàn)場維護使用的方法
閱讀:2179 發(fā)布時間:2021-11-5
隨著環(huán)保督查工作的逐步深入,污染源排放的濃度越來越低,檢查人員檢查項目越來越細,檢查中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)在線監(jiān)測SO2濃度為零,被要求進行SO2標氣(與實際排放濃度相仿的標氣)進行全采樣流程測試,經(jīng)多次測試發(fā)現(xiàn)*抽取式在線監(jiān)測設(shè)備存在以下問題:在存在脫硝和脫硫的工藝中,*抽取式CEMS測量SO2數(shù)據(jù)經(jīng)常為零或者偏低;對CEMS進行全程通低濃度SO2標氣(<100mg/m3)測試,監(jiān)測數(shù)據(jù)為零或者誤差較大,形成在線監(jiān)測不正常運行的嫌疑;
針對以上問題,結(jié)合CEMS及治理設(shè)施工藝進行分析,原因如下:燃煤鍋爐、玻璃熔窯、水泥窯等行業(yè)均存在脫硝工藝,采用的方法為SCR和SNCR,由于燃燒等方面因素造成窯爐產(chǎn)生的NOx濃度較高,企業(yè)為到達NOx的達標排放,在脫硝工藝中噴射過量的氨水或氨氣,形成大量的氨逃逸(氨逃逸監(jiān)測儀表大部分不能正常使用),逃逸氨氣在后續(xù)的工藝中被部分吸收,部分被排放到大氣中。在線CEMS安裝于最終排放口處,*抽取式CEMS,將煙氣從煙道中抽出經(jīng)采樣探頭加熱過濾,伴熱管線保溫,預(yù)處理除水除塵后送至分析儀進行測量;采用濕法脫硫的工藝,排放煙氣中濕度及含水量較大,且部分脫硫設(shè)施在控制得當?shù)那闆r下,SO2排放濃度可控制在35mg/m3以下,甚至更低濃度。
02.案例分析
①企業(yè)調(diào)整治理設(shè)施工作情況,降低脫硝氨逃逸濃度,濕法脫硫后安裝多級除霧設(shè)施,降低煙氣中水分含量;
②提高采樣探頭加熱溫度,將采樣探頭加熱溫度設(shè)置>140℃以上,加密采樣探頭濾芯自動吹掃和手工吹掃頻次,定期更換采樣探頭濾芯;
③采樣探桿加裝加熱護套,保證采樣探桿內(nèi)部無液態(tài)水;
④采樣管線鋪設(shè)不得存在U型,確保采樣管線全程加熱,且加熱溫度>140℃,定期(一周或者3天)對采樣管線進行沖洗,采用純凈水或者磷酸將管線內(nèi)部結(jié)晶物沖洗干凈,或者對采樣管線進行改造加裝自動沖洗功能,保證內(nèi)部無銨鹽結(jié)晶;
⑤采樣管線終端預(yù)留足夠長度伴熱帶,確保采樣管加熱溫度滿足要求,管路連接盡量縮短,并加裝保溫;
⑥針對預(yù)處理冷腔內(nèi)銨鹽結(jié)晶吸附問題,可以采用伴熱管線終端加裝除氨器或者磷酸滴定裝置,除去煙氣中氨氣防止在冷腔內(nèi)結(jié)晶吸附,采用滲透法除水,降低水對污染物的吸附;
⑦對分析儀采樣流量進行改造,防止煙氣循環(huán)形成的抽力不足,置換不*反應(yīng)時間慢的問題;
⑧分析儀采用低量程分析儀,保證測量精度和準確性。
解決方案
CEM數(shù)據(jù)偏低影響因素主要有:
①采樣探桿內(nèi)形成冷凝水,吸附部分SO2;
②采樣探頭濾芯積灰堵塞,造成通透性變差,濾芯積灰吸附SO2;
③伴熱管線探頭終端處存在約1米的不加熱,形成冷凝水吸附,同時由于煙氣溫度從采樣探頭處120℃以上在采樣管線終端處瞬間降溫形成冷凝水吸收煙氣中的氨氣,并與SO2反應(yīng)生成硫酸銨鹽等結(jié)晶物,降低煙氣中SO2的濃度;
④采樣管線鋪設(shè)存在U型或者不加熱,管線內(nèi)部形成冷凝水和銨鹽,進一步吸附煙氣SO2;
⑤采樣管線機柜終端處存在將近1米的不加熱部分,吸附SO2;
⑥預(yù)處理制冷器冷腔內(nèi)排水不暢,或者氨逃逸濃度過高,在冷腔內(nèi)與水、SO2反應(yīng)生產(chǎn)銨鹽,通過冷凝水的PH值可以判定氨逃逸濃度是否過量,冷凝管內(nèi)壁附著有結(jié)晶物說明氨、SO2發(fā)生反應(yīng),SO2被吸附;
⑦分析儀采樣流量控制不當造成樣氣置換不*,測量數(shù)據(jù)偏低;
⑧分析儀量程設(shè)置或者精度較差影響測量數(shù)據(jù)偏低。