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GZ2電磁振動給料機 振動輸送機 振動平臺
1994年11月,我們結合粉碎機的大修,更換了因濕煤堵塞被敲打癟的溜槽及排料漏斗,同時將原料設計的小塊鑄鐵襯板換成UHMW-PEII塑料板,大大減少了溜槽及排料漏斗的堵塞次數,使粉碎機生產能力提高1. 4~1. 8倍。為此我們還將超高分子聚乙烯塑料板用于槽體的襯板,也取得了較好的效果。
(1)對比性試驗
對濕煤的適應性。兩種煤配合時,我們選擇了原2號機與改造后的3號機在倉門開度及傾角相同的情況下作對一比實驗,結果發現,煤的水分在9%~10. 5%時,工作正常。煤水分在11%一13. 6%時,2號電磁振動給料機槽體料層加厚,堆密度增加,有時出水,一批一批的落下,出現不均勻現象,電流增加。.5一1. 5A,落料速度明顯降低。3號給料機則反應不明顯,有時出現料層出水,堆密度增加。但落料速度降低不明顯,配煤的均勻性比2號機好。雨天煤的水分在13. 5%一17. 0 %時一2號機只振不下,料層硬很難扒,而3號機較2號機容易扒,調整電流與倉門開度作用不大。總之,用超高分子塑料板作槽體襯板對煤水分的適應性可提高2~3個百分點,但對160i。以上的濕煤,3號機也不能正常工作。
(2) 配煤的合格率
合格率的測定是在料倉開度13cm,安裝傾角100,配比50%,下料量50t/h,水分相差不大的情況下測定的,具體數據見表10從表1中看出,3號電磁振動給料機配煤的合格率較2號機高8%,這對提高配煤的質量,實現有效配煤,降低工人的勞動強度是非常有效的。
(3)給料機的生產率
加襯板后電磁振動給料機的生產率明顯提高,同時也加大了給料機的調節靈敏性。數據是在相同條件下,不同水分煤生產率的平均值。由表2看出.相同水分的煤,相同工作狀態下,2號給料機較3號給料機的生產率低,增加電流后,3號電磁振動給料機較2號機的生產率提高的快,這為實現以后的微機控制配煤提供了可靠保證。
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