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加壓精餾裝置
精餾塔正常操作中,氣液相負荷相對穩定。當氣液相負荷都過大時,氣體通過塔板壓降增大,會使降液管中液面高度增加;液相負荷增加時,出口堰上液面高度增加。當液體充滿整個降液管時,上下塔板連成一片,分餾*被破壞,就會出現沖塔。
? 沖塔的原因是:凡是形成塔內氣液相負荷過大的因素都可引起沖塔,如原油的處理量、原料性質過輕、原油進塔含水量、塔底吹汽量、進料溫度過高、回流中斷或分布不均等。
?現象:發生沖塔時,因塔內分餾效果變壞,破壞正常的傳質傳熱,致使塔頂溫度、壓力、側線餾出口溫度、回流溫度均上升,塔低液位突然下降,餾出油顏色變黑。
? 處理的原則是降低汽液負荷,即降低回流量和塔底加熱蒸汽量,如果因為處理量過大,可降低進料量。必要時可中斷進料、關閉塔底加熱蒸汽,待各層塔盤溫度回落到正常值以下后,再重新加熱、進料。
? 數據分析
由穩定塔參數變化情況可見:
a)塔的分離效果已經變差,塔底產品純度降低,導致加大蒸汽量的情況下靈敏板溫度依然低于正常生產時的指標;
b)塔頂壓力不變的情況下,加大回流量,回流下塔盤溫度依然高于正常指標值,說明塔頂產品純度降低,分離效果變差;
c)靈敏板(第3層塔盤)與第21層塔盤溫差明顯變小,說明下層塔盤輕組分增加,上層塔盤重組分增加,而塔底液位尚可正常控制,可判斷塔出現了嚴重的液泛現象。若為沖塔則塔底液位將會迅速降低,這是沖塔與液泛的明顯區別。
加壓精餾裝置
? 什么原因造成的呢?
對于已經設計好并正常運行后的精餾塔來說,在原料組成變化不大的情況下,在產生沖塔或液泛現象時,應主要從操作上進行分析。
穩定塔液泛時的對比數據可以看出,穩定塔回流量與塔底加熱蒸汽量均高于正常值,這是導致出現液泛的chang見操作。
操作人員經驗不豐富,對精餾塔操作理解不深,當靈敏板溫度低時,加大塔底加熱蒸汽量,當塔頂溫度高時又加大回流量,如此反復,導致加熱蒸汽量及回流量均過大,氣液相負荷均大幅超過塔的設計負荷,導致出現液泛,塔內氣液平衡受到破壞。
這個穩定塔出現液泛現象后,重新調整回流量及塔底蒸汽量,但經過16個小時穩定塔依然未達到正常的平衡狀態。后采取關閉加熱蒸汽、停止進料、降低溫度的措施,重新投入運行方調整正常。
具體參數可聯系本公司技術人員。
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