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氫電導變色陽離子交換樹脂指示劑專用
SNT-001BS變色樹脂使用方法
這是一類帶有指示劑功能的強酸性陽樹脂,既能與水中的陽離子進行交換反應,又具有明顯的變色特性。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍色),交換能力也比普通樹脂強。主要用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的陽離子電導率,常用于電廠汽輪機內冷水的監測,及電子儀表、食品醫藥工業等領域。
變色樹脂用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的氫電導率時,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉化成氫離子,大大提高了監測水中陽離子的靈敏度。同時,樹脂失效時顏色發生了明顯的變化,指示出交換柱的工作狀態。
以利于現場的監測。
一、性能指標:SNT-001BS
外觀:墨綠色球狀顆粒
粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95%
交換容量:≥5.10mmol/gd
含水量: 50~60%
濕真密度:1.07~1.29g/ml
濕視密度:0.79~0.87g/ml
二、操作條件 :
使用溫度:100℃
小床層深度:300mm
運行流速: 1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)
三、樹脂失效后,可以倒出樹脂進行收集,換新樹脂繼續運行。
多次收集多的樹脂可以一起再生。
再生方法:
1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5%、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、
2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。
3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。
4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。
變色陽離子交換樹脂
變色樹脂使用范圍:
監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段。
由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。
氫電導變色陽離子交換樹脂指示劑專用
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樹脂受到污染的原因與防治/
一般來說樹脂污染原因有下列幾種情況
1、有機物污染。有機物在水中往往帶有負電成為陰樹脂污染的主要物質。有機物主要存在于天然水中的腐植酸,集團性的有機雜質,分子量從500到5000的高分子化合物以及帶有多元有機酸等,這些水質吸附在樹脂上,有的占據或者結合了樹脂上的活性基團,有的使樹脂的強堿活性基團堿性降低而降解,使樹脂降低了離子交換能力。
2、油脂引起的污染。有些供水中會有含油類物質,形成膜狀物,堵塞或包裹了樹脂的微孔,阻礙微孔中的活性基團進行離子交換。
軟化水樹脂
3、懸浮物引起的污染。水中含有懸浮物質,緊裹著樹脂表面的液膜層,從而隔絕了樹脂的離子交換過程,使樹脂受到污染。這種污染以陽樹脂為多。
4、膠體物質引起的污染。水中膠顆粒常常帶負離子。使陰離子交換樹脂受到污染,膠體物質中以膠體硅對樹脂的危害大,它吸附并聚合在樹脂的表面,阻止樹脂進行離子交換。
軟化水樹脂
5、高價金屬離子引起的污染。如水中高價金屬離子(如混凝劑中高價金屬離子的后移等),如A13+,Fe3+等擴散進人陽離子交換樹脂的內部,由于這些高價金屬離子的交換勢能高,與樹脂中固定離子S032-牢固結合形成Al2(SO3)3,Fe2(S03)3等,從而使這部分S032-固定離子失去作用,失去離子交換能力。
6、再生劑不純引起的污染。離子交換樹脂的再生劑往往不能混有許多雜質,尤其是燒堿中雜質甚多,如Fe3+、NaCl、Na2C03等,對陰樹脂的污染嚴重。此外,水中含氯、氨基酸之類物質及、藻類等也會不同程度地使樹脂受到污染。
軟化水樹脂
我們對樹脂污染源進行分析,認為本廠供水工段所采用凈水劑存在問題。我們廠供水工段采用本省某生產廠家是以高嶺土為原料的固體凈水劑。產品說明書介紹原料含有高分子化合物,具體結構不能定量分析,使用中沉清快,尤其在洪水季節(湘江水)處理快,濁度(<^fen^5mg/L)符合工藝指標要求。但我們采用COD的監測分析,化學需氧量COD小于1mg/L。同時發現辦公室供水水嘴每天早上第1次放水有沉淀物,略帶紅色。用量杯裝水存放24h以后,發現量杯中水有絮狀懸浮物,略帶紅色。說明樹脂污染源來自本廠供水。
通過分析,認為樹脂污染為有機物及膠體物質引起的。我們對本廠被換出的樹脂再進行處理,辦法是:首先用量杯作小量試驗。用4%的NaOH溶液,約等于被處理軟化水樹脂體積2倍,浸泡4h,然后放盡堿液,用清水洗到中性為止。發現用此樹脂處理水時,硬度有所下降。接著逐漸提高NaOH濃度直至采用10%NaOH來浸泡,使樹脂處理水硬度*合格,而后對被換的731樹脂采用10 % NaOH溶液浸泡4h以上,*達到再生的要求。此批再生樹脂自1996年用至現在,鍋爐給水一直沒有超標。
用2%NaOH溶液再生飽和樹脂。
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